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案例 朱集東礦“1.14”頂板事故 2014年1月14日9時55分,朱集東礦1122(1)工作面上風巷巷修時發(fā)生一起頂板事故,冒頂長度13.5m、寬度4.8m。事故造成2人死亡、4人受傷,21人被堵(經(jīng)全力救援脫險)。 一、基本情況 1122(1)工作面上風巷于2011年7月份開始掘進,2012年5月完工,其中冒頂段巷道為2011年12月份施工,該段巷道距冒頂時已使用25個月。1112(1)工作面于2012年7月1日正式回采,2013年10月25日收作,2013年11月6日開始對沿空留巷從外向里進行修巷。 巷修由外向里依次進行,迎頭采用臥底、拆除木垛、延車并加強頂板管理→后續(xù)采用臥底、人工或放炮方式擴刷→最后采用支護補強和臥底成巷,分段多茬多工序平行作業(yè)。 1122(1)工作面上風巷巷修支護設(shè)計 根據(jù)礦計劃安排,1112(1)工作面下順槽 作為1122(1)工作面上風巷,該條巷道設(shè) 計為1122(1)工作面的運輸順槽。 1122(1)工作面上風巷修巷方案設(shè)計類 比中國礦大(徐州)編制的1121(1)工作面 軌順修巷設(shè)計方案,見右圖所示。 1122(1)工作面上風巷巷修設(shè)計為矩形斷面,寬×高=4.8×2.8m,頂板采用錨梁網(wǎng)(索)聯(lián)合支護。先施工錨桿加固,再使用錨索梁加固,梁采用20#槽鋼,橫向布置,一梁三孔,孔間距為800mm;幫部采用錨桿配合鋼帶加固,錨桿間排距為800×800mm,鋼帶橫向放置,詳見下圖所示。 1122(1)工作面上風巷修巷措施 1122(1)上風巷修巷采用錨 梁網(wǎng)(索)支護,局部頂板壓 力大處采用工字鋼棚和點錨索 加強支護。擴刷處頂板采用錨 桿、錨索交替布置配合20#槽 鋼支護,間排距800×800mm。 幫部采用錨桿配合L=2800mm 的橫向鋼帶加固,錨桿間排距 為700×800mm,詳見右圖所示。 1122(1)上風巷修護措施中的支護參數(shù)與修巷方案設(shè)計不相同,修巷方案設(shè)計中的頂部槽鋼橫向布置,修巷安全技術(shù)措施為沿走向布置,且錨桿(索)數(shù)量也不相同;修巷方案設(shè)計要求,“巷內(nèi)超前20m布置兩排單體支柱,一排距離充填墻體1000mm,另一排距離實體煤壁800mm。”,但編制的修巷安全技術(shù)措施未采納該條款。修巷安全技術(shù)措施中要求,“在原巷道內(nèi)頂板條件較差的地方,靠近擴刷側(cè)頂板補打一排點錨索進行補強加固,錨索規(guī)格為Ф22-8300mm”,措施審批時,會審意見中取消了該錨索規(guī)格,更改為Ф22-6300mm。 事故原因: 1、設(shè)計管理不規(guī)范 (1)采后留巷二次復用巷道布置方式不合理,傳統(tǒng)的巷道是工作面推過去后就廢棄了,而留巷要受到兩次采動影響,服務(wù)時間長,巷道支護沒有相應(yīng)的行業(yè)標準,生產(chǎn)過程中難以滿足安全需要。 (2)瓦斯治理方式由1121(1)工作面的底抽巷更改為1122(1)工作面的頂抽巷布置方式,穿層鉆孔的密集施工及施工工藝對頂板的支護帶來很大影響,由此帶來了頂板巖性的破碎及頂板支護強度的削弱(頂板巷內(nèi)每隔10m施工一組穿層鉆孔,每組鉆孔設(shè)計9個,控制巷道兩幫各15m,終孔間距5m)。 (3)根據(jù)《關(guān)于采煤工作面設(shè)計管理的補充規(guī)定》(集政【2013】291號),要求保護層為突出煤層的綜采工作面設(shè)計必須報集團公司審批,礦未履行報批手續(xù)。 (4)1122(1)工作面上風巷為沿空留巷修巷,作為工作面運輸順槽使用,該巷巷修不同于常規(guī)巷修,其主要是為了成巷,做為工作面回采巷道使用。巷修設(shè)計應(yīng)該由礦總工程師組織會審,實際情況是僅由礦技術(shù)科分管科長編制,未經(jīng)審批就組織實施,設(shè)計管理不規(guī)范。 2、技術(shù)管理不到位。 (1)1122(1)上順槽修巷方案設(shè)計和1122(1)上順槽修巷安全技術(shù)措施違反集團公司《進一步加強頂板安全管理規(guī)定》(集辦【2009】98號)第四條、《淮南礦業(yè)集團煤巷錨桿支護及沿空留巷支護的若干規(guī)定》(集技【2009】99號)第二條第四項、第五項和《淮南礦業(yè)集團煤巷錨桿支護管理暫行規(guī)定》(集政【2011】244號)第四條第八項等有關(guān)規(guī)定,具體條款內(nèi)容詳見附件3。 (2)1122(1)工作面上風巷與1121(1)工作面上風巷相比較,南盤區(qū)相對于北盤區(qū)埋藏深、構(gòu)造復雜,巷修斷面增加,其原始支護、采前加固、巷修方案參照1121(1)上風巷,本應(yīng)該提高支護強度,但實際上未能加強。與1121(1)工作面上風巷相比,1122(1)工作面上風巷頂部錨索減少,幫部錨桿變短、間距增加,且取消了錨索梁,降低了支護強度;采前加固錨索垂直施工,減小了對頂板的牽引能力;巷修措施中減少了部分加強支護程序,加速了頂板的離層和斷裂。 (3)在安徽省煤礦安全監(jiān)察局組織的事故調(diào)查組調(diào)查取證期間,調(diào)查組要求礦提供1111(1)首采面兩巷錨桿支護設(shè)計集團公司的批復,礦因資料丟失未能提供,技術(shù)及基礎(chǔ)資料管理不到位。 3、勞動組織不合理: 同一地點安排不同工種平行作業(yè),相互干擾、相互影響,安全退路不暢通;獨頭巷道修巷違反規(guī)定,安排多茬長距離(大于50米)平行作業(yè)。事故當班,1122(1)上風巷有綜采二隊、機電安裝隊兩個單位57人現(xiàn)場作業(yè)(其中:采煤隊7人延鏈板機、3人施工點柱、3人擴刷、迎頭12人臥底,機電安裝隊6人拆除瓦斯管),事發(fā)時冒頂區(qū)域下方有13人同時工作,由于勞動組織不合理,多茬、多工種平行作業(yè),造成一次冒頂埋壓、被堵多人的惡性頂板事故發(fā)生。 4、現(xiàn)場管理不到位: 修巷安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位。幫部刷擴沒有及時完成永久支護;刷擴期間,3#聯(lián)巷向前30m范圍內(nèi)頂板沒有采取加強支護措施;擴刷臥底期間,巷道兩側(cè)單體臨時支護沒有達到措施規(guī)定的數(shù)量。多單位多人多茬多工種平行作業(yè),且后路不暢、撤無退路,現(xiàn)場缺乏統(tǒng)一指揮,管理不到位。 5、其它 現(xiàn)場頂板離層監(jiān)測數(shù)據(jù)不能真實有效的反映頂板離層情況。冒頂區(qū)向外90m(G138點)處有一臺頂板離層儀(2013年12月底安裝),顯示頂板離層位移量為19mm,實際上頂板離層儀安裝時頂板已經(jīng)下沉約1m。 事故教訓 (一)采后沿空留巷二次復用技術(shù)不成熟,理論支撐不夠,不能保證安全生產(chǎn)需要。 (二)沒有按照集團公司下發(fā)的相關(guān)技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行,礦總工程師沒有組織綜采工作面、巷修設(shè)計審查,巷修時沒有根據(jù)圍巖結(jié)構(gòu)、頂板下沉速度、礦壓觀測數(shù)據(jù)等變更設(shè)計和完善修巷安全技術(shù)措施,用于指導安全生產(chǎn),技術(shù)管理基礎(chǔ)工作不扎實。 (三)事故反映了工程技術(shù)人員和管理人員對集團公司相關(guān)文件不了解,對錨桿支護原理不清楚,技術(shù)管理不到位。 這次事故,對生產(chǎn)部而言,教訓深刻。綜采工作面設(shè)計沒有督促礦上報審批,沿空留巷修巷2個多月,生產(chǎn)部無人到過現(xiàn)場,沒有及時捕捉到信息,監(jiān)管失控,對這次事故負有重大的監(jiān)管不到位責任。 防范措施 1、采用沿空留巷的巷道只準使用一次,嚴禁修復使用。 2、嚴格執(zhí)行集團公司《關(guān)于印發(fā)〈頂板管理安全動態(tài)監(jiān)管考核辦法〉的通知》(淮礦生〔2014〕92號)的文件要求,加強頂板管理。 3、加強技術(shù)管理,重點檢查監(jiān)管設(shè)計、規(guī)程、措施的編制、審批、貫徹、落實,對需要報集團公司審批的各類采掘設(shè)計及時監(jiān)管,不得出現(xiàn)漏報、遲報,發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的,對礦總工程師、分管領(lǐng)導嚴肅處理。 4、加強學習培訓,采取多種手段,提高工程技術(shù)人員和管理人員的業(yè)務(wù)技能和綜合管理水平。一是要確保各項規(guī)章制度、規(guī)程措施在現(xiàn)場的落實,二是加強學習,提高工程技術(shù)人員和管理人員的前瞻性、“眼力頭”,增長本事。 5、推廣巷修機械化作業(yè),減少作業(yè)人數(shù),提升安全保障。 礦井水災(zāi)事故案例分析 案例:姜價灣“4·19” 透水事故 1.事故單位簡介 姜家灣煤礦位于大同市南郊區(qū),建于1964年是個典型的老礦,2003年被同煤集團整合,年生產(chǎn)能力90萬噸,F(xiàn)開采8#煤層,煤層厚1m左右,上部7#煤層上世紀九十年代小煤礦開采過,由于采用刀柱式、倉房式采煤方法,形成大量不連續(xù)的采空區(qū),給8#煤層的開采留下了隱患。事故發(fā)生地點是8446采煤工作面。2.事故經(jīng)過 2015年4月14日夜班,8446采煤工作面曾發(fā)現(xiàn)涌水量突然增大,但該礦未停產(chǎn)進行認真分析、查明原因、采取有針對性的措施進行治理,只是安裝水泵進行排水,未采取有效撤人制度。致使4月19日18時50分,8446采煤工作面發(fā)生透水事故。發(fā)生事故時,當班入井作業(yè)人數(shù)為247人,223人升井,24人被困。事故發(fā)生后經(jīng)過緊急救援,其中3人獲救,21人遇難。經(jīng)估算井下透水約6000m3。 3.事故原因 沒有及時有效地處理工作面上方老空積水的透水征兆。8446采煤工作面自開切眼向前推進42米后,老頂來壓,頂板垮落,與上部采空區(qū)積水導通,涌入采煤工作面和相鄰的兩個掘進工作面。4.事故教訓 (1)各煤礦要認真執(zhí)行煤礦防治水規(guī)定,對煤礦范圍內(nèi)隱蔽致災(zāi)因素逐一排查。凡未開展隱蔽致災(zāi)因素普查、周邊老窯積水等水文地質(zhì)情況不清,存在承壓水威脅、未查清構(gòu)造和隱伏導水陷落柱的煤礦,要立即停產(chǎn)停建,停止復產(chǎn)復工驗收,采取綜合手段進行補充勘探,徹底查清并治理后恢復生產(chǎn)建設(shè)。 (2)煤礦企業(yè)在水害治理過程中,必須結(jié)合實際采取綜合措施,強化對探放水效果的驗證工作。對老空水、頂板離層水排放效果,對相鄰強含水層、導水裂隙帶、隱伏導水陷落柱封堵效果等,要采取物探、鉆探等技術(shù)手段對效果進行驗證。 (3)煤礦企業(yè)要進一步完善煤礦領(lǐng)導下井帶班制度內(nèi)容。在采煤工作面初次放頂、周期來壓,采掘工作面涌水量發(fā)生較大變化,老空水排放、過陷落柱及導水裂隙帶等關(guān)鍵時段,要嚴格制定并落實安全技術(shù)措施和預(yù)案,煤礦領(lǐng)導要現(xiàn)場督導。 (4)煤礦企業(yè)要明確賦予和嚴格落實值班調(diào)度人員、安全監(jiān)控值守人員和班組長在緊急情況下獨立行使停產(chǎn)撤人的權(quán)利。在采掘過程中工作面突發(fā)透水征兆、大氣強降雨引發(fā)洪水、泥石流等緊急狀態(tài)下,值班人員要果斷及時發(fā)出撤人指令。要加強培訓和演練,井下所有人員要熟悉避災(zāi)逃生線路,發(fā)現(xiàn)有透水預(yù)兆,要立即撤出礦井。 (5)各煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門要結(jié)合本煤礦水害防治情況,組織開展一次煤礦水害防治專項監(jiān)察。嚴格落實煤礦防治水規(guī)定,嚴禁煤礦探水鉆孔施工造假、相關(guān)水文地質(zhì)資料和圖紙造假等違法行為,要依法嚴肅追究有關(guān)部門和人員的責任。